SIMBOLON, LYDIA S and Hajar, Ibnu (2022) PENGUJIAN GAS TERLARUT PADA MINYAK TRANSFORMATOR GIS 150 kV PIK UNTUK MENENTUKAN INDIKASI TIPE FAULT. Diploma thesis, ITPLN.
PROYEK AKHIR_LYDIA S SIMBOLON_201971155_LYDIA SRI LINGSIH SI.pdf
Restricted to Registered users only
Download (2MB)
Abstract
Pada transformator 2 dan transformator 3 GIS 150 kV PIK timbul ganggguan yang menyebabkan kegagalan transformator. Gangguan – gangguan yang timbul seperti overheating, arching in oil, dan Partial Discharge (PD). Untuk itu diperlukan perawatan dan pemeliharaan pada transformator dengan melakukan penguujian minyak transformator yaitu pengujian DGA (Disollve Gas Analysis). Hasil pengujian zat terlarut akan di analisis terhadap beberapa metode yaitu metode TDCG, Key Gass, Roger’s Ratio, Duval’s triangle yang disesuaikan dengan standar IEEE std.C57-104.1991 dan IEC 60599, hal ini guna menentukan diagnosa gangguan atau kondisi minyak transformator. Berdasarkan hasil pengujian DGA pada transformator 2 tahun 2017 nilai TDCG nya sebesar 679,02 ppm, tahun 2022 nilai TDCG nya sebesar 1263,47 ppm. Transformator 3 pada tahun 2017 nilai TDCG nya sebesar 141,84 ppm tahun 2022 nilai TDCG nya sebesar 1166,97 ppm. Transformator 2 dan transformator 3 tahun 2017 terindikasi pada kondisi I bahwa operasi transformator masih memuaskan sehingga pengujian gas terlarut dapat dilakukan setahun kemudian, sedangkan indikasi gas terlarut pada transformator 2 dan transformator 3 pada tahun 2022 terindikasi pada kondisi II bahwa komposisi gas sudah melebihi batas normal sehingga perlu dilakukan tindak lanjut seperti purifikasi atau treatment agar kegagalan dapat dicegah.
There is a transformer 2 and a transformer 3 GIS 150 kV PIK arises a fault that causes the failure of the transformator. Disturbances that arise such as overheating, arching in oil, and Partial Discharge (PD). For this reason, maintenance is needed and maintenanceon transformator by conducting transformer oil testing, namely DGA (Disollve Gas Analysis) testing. The results of the solute testing will be analyzed against several methods, namely the TDCG method, Key Gass, Roger's Ratio, Duval's triangle which is inaccordance with the IEEE std standard. C57-104.1991 and IEC 60599, this is to determine the diagnosis of interference or condition of transformer oil. Based on the results of the DGA test on transformer 2 in 2017 the TDCG value is 679.02 ppm, in 2022 the TDCG value is 1263.47 ppm. Transformer 3 in 2017 its TDCG value was 141.84 ppm in 2022 its TDCG value was 1166.97 ppm. Transformer 2 and transformer 3 of 2017 indicated in condition I that transformer opeRation is still satisfactory so that the dissolved gas test can be carried out a year later, while the indication of dissolved gas in transformer 2 and transformer 3 in 2022 is indicated in condition II that the gas composition has exceeded the normal limit so that it is necessary to follow up such as purification or treatment so that failure can be prevented.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | DGA, Minyak Transformator, Ekstraksi Gas, Gas Choromotograph DGA, Oil Transformer, Gas Extraction, Gas Choromotograph |
| Subjects: | Skripsi Bidang Keilmuan > Teknik Tenaga Listrik |
| Divisions: | Vokasi > D3 Teknologi Listrik |
| Depositing User: | Sudarman |
| Date Deposited: | 07 Apr 2026 03:27 |
| Last Modified: | 07 Apr 2026 03:27 |
| URI: | https://repository.itpln.ac.id/id/eprint/6370 |
